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濟鋼總公司強化用電管理實現節能增效 (2004-07-12)

發布時間:2007-12-04 作者: 來源:鮑軒 瀏覽:2790
近幾年來,總公司實施需求側管理的供用電,通過建立“消峰填谷、調荷節電”制度,采用一系列新技術,逐步更新先進供用電設備,全面開展變壓器及線路經濟運行等舉措,確保生產運行高速高效,實現了節能增效,降低了生產成本,取得了顯著的經濟效益和社會效益。  長期以來,全國電力供應緊張,成為經濟發展的重要制約因素。我公司作為全國特大型鋼鐵聯合企業,年用電量18億千瓦時, 是濟南電網第一用電大戶。另外,我公司的電費占總成本的8%左右,電耗的多少,直接影響成本和經濟效益。為最大限度地提高用電效率,節約電能,增加效益,降低成本,總公司采取了行之有效的用電管理措施,收到明顯成效。 實行“峰平谷”用電管理,年節電效益500萬元。總公司制定并嚴格執行《消峰填谷、調荷節電管理辦法》,凡不需要連續運轉的設備,都盡可能“避峰”生產,如機械設備制造公司的大型鉚焊工區、原料廠上料、動力廠補水泵等,多是避開用電高峰,改在夜晚生產。 利用干熄焦余熱發電,變廢為寶,提高資源綜合利用水平。干熄焦工程是國家“九五”重點節能示范項目,6000kW發電機組為該工程配套子項,于1999年3月建成投產,汽輪發電機組于2000年7月28 日正式并網運行。該項目投產后,通過有效強化管理,使干熄焦汽電系統實現了穩定、高效運行,發電量穩步、快速提高,年發電量達到2800萬kW/h,年經濟效益1100多萬元。 采用電機變頻技術,年節電效益1000萬元。變頻調速技術可以實現軟起、制動,調速性能好,在通風機、鼓風機、水泵、離心式分離機等設備上普遍采用。焦化廠煤氣風機變頻調速和模糊控制、一煉鋼除塵風機變頻改造、球團廠豎爐軟水系統恒壓供水、二小型加熱爐鼓風機變頻改造、原第二燒結廠風機變頻改造等都采用了該項技術。 優化電網無功補償,提高功率因數,年節電效益35萬元。對供電距離長、線路損耗大、終端功率因數低的用電設備,進行無功就地補償,功率因數得到提高,線路壓降減少,減少了投資,降低了電耗,供電安全質量得以大大提高。中厚板廠粗軋機采取動態無功就地補償裝置,功率因數從0.6提高到了0.9。 逐步更新淘汰現有低功率供用電設備。在技改工程、大中修項目中采用節能型供用電設備,以高效率的電氣設備取代低效率的電氣設備。在1999年前,已完成了所有生產線上電動機、變壓器的高效替換和改造工作。 提高配電標準電壓等級。在供電容量相同的條件下,當導線電流密度相同時,則10KV比6KV線路功率損耗減少約40%,電壓損耗也減少約40%,既降低了損耗,又提高了供電質量。從2000年始,總公司新上項目配電網電壓等級均由6KV提高到10KV。 燃氣?蒸汽聯合循環發電。利用生產的副產品焦爐煤氣和高爐煤氣作燃料發電,被國家列入第二批重點技術改造“雙高一優”項目和第七批國債專項資金項目。投產后每年發電上網電量可達7.38億kW/h,經濟效益約3.5億元,每年可節省標準煤約25萬噸,經濟、環保、社會效益極為顯著。 此外,總公司還推廣應用綠色照明技術,采用蓄冷式空調系統等。在1750m3高爐配套TRT發電機組8000KW,年發電可達5000萬kW/h,年經濟效益2000元。
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